遼河油田沈陽采油廠的水平井哈3-H2井采用水平井配套工藝以來,截至6月17日,正常生產已達到249天,泵效保持在50%以上,累計增油1643噸,為該廠水平井有桿泵采油工藝的應用起到了保證作用。
據悉,這個廠已經投產了42口水平井,其中34口井采用了有桿泵采油工藝,占水平井總數的81%。但隨著油藏能量的下降,動液面的加深,油井水平段壓降對產能的影響越來越大。為了保持產能規模,水平井的下泵位置不斷加深,達到了水平井的穩斜段以下,這里的井斜角幾乎大于40度,出現了泵閥關不嚴、漏失嚴重和抽油桿偏磨等問題。為了解決這些問題,這個廠技術人員實施了水平井有桿泵采油配套工藝,取得了較好效果。
針對泵閥出現的關不嚴、漏失嚴重問題,科研人員優選了流線型無磁防漏泵,這種泵的游動閥、固定閥均采用無磁硬質合金,能顯著降低閥球、座因磨損、刺壞而引起的漏失,更重要的是該泵采用了彈簧推力機構,在柱塞換向時,依靠彈簧作用強迫閥啟閉,避免了因井斜大造成閥關閉滯后所帶來的漏失問題,保障了油井高效長效生產。
這個廠還在水平井段偏磨問題上下工夫,在方案設計上,利用井眼軌跡三維圖作指導,精算扶正器的位置,通過采用注塑桿、同曲率扶正器等防偏磨工具對桿柱進行扶正,有效地減少了桿管磨損,延長了油井的檢泵周期。邊臺-H9Z井的泵掛深度為1730米,最大井斜達到了43.5度,采用該項技術以來,由于沉沒度增加了,該井的液量也上升了8噸,日增油達到了3.5噸。這項技術的成功實施,為水平井高效運行、提高采收率提供了有力的支撐。